變頻器技術(shù)論文
變頻器技術(shù)論文
變頻器技術(shù)是隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展和科技的持續(xù)進步而不斷應(yīng)用在各個領(lǐng)域中的,這是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的,僅供參考!
變頻器技術(shù)論文篇一
變頻器節(jié)能技術(shù)應(yīng)用與研究
【摘 要】本文根據(jù)水泵、風(fēng)機軸功率與轉(zhuǎn)速的平方成正比的特點,闡述變頻調(diào)速節(jié)能原理,提出泵與風(fēng)機應(yīng)采用變頻技術(shù),已降低成本,延長設(shè)備使用壽命,提高經(jīng)濟效益。
【關(guān)鍵詞】變頻器;節(jié)能;水泵;風(fēng)機
0 引言
鍋爐是比較常見的用于集中供熱設(shè)備,通常情況下,由于氣溫和負荷的變化,需對鍋爐燃燒情況進行調(diào)節(jié),傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方式其原理是依靠增加系統(tǒng)的阻力,水泵采用調(diào)節(jié)閥門來控制流量,風(fēng)機采用調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板開度的大小來控制風(fēng)量。但在運行中調(diào)節(jié)閥門、擋板的方式,不論供熱需求大小,水泵、風(fēng)機都要滿負荷運轉(zhuǎn),拖動水泵、風(fēng)機的電動機的軸功率并不會改變,電動機消耗的能量也并沒有減少,而實際生產(chǎn)所需要的流量一般都比設(shè)計的最大流量小很多,因而普遍存在著“大馬拉小車”現(xiàn)象。鍋爐這樣的運行方式不僅損失了能量,而且增大了設(shè)備損耗,導(dǎo)致設(shè)備使用壽命縮短,維護、維修費用高。把變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于水泵(或風(fēng)機)的控制,代替閥門(或擋板)控制就能在控制過程中不增加管路阻力,提高系統(tǒng)的效率。變頻調(diào)速能夠根據(jù)負荷的變化使電動機自動、平滑地增速或減速,實現(xiàn)電動機無級變速。變頻調(diào)速范圍寬、精度高,是電動機最理想的調(diào)速方式。如果將水泵、風(fēng)機的非調(diào)速電動機改造為變頻調(diào)速電動機,其耗電量就能隨負荷變化,從而節(jié)約大量電能。
1 變頻器應(yīng)用在水泵、風(fēng)機的節(jié)能原理
圖1為水泵(風(fēng)機)的H-Q關(guān)系曲線。圖1中,曲線R2為水泵(風(fēng)機)在給定轉(zhuǎn)速下滿負荷時,閥門(擋板)全開運行時阻力特征曲線;曲線 R1為部分負荷時,閥門(擋板)部分開啟時的阻力特性曲線;曲線H(n1)和H(n2)表示不同轉(zhuǎn)速時的Q=f(H)曲線。采用閥門(擋板)控制時,流(風(fēng))量從Q2減小到Q1,阻力曲線從R2移到R1,揚程(風(fēng)壓)從HA移到HB。采用調(diào)速控制時,H(n2)移到H(n1),流(風(fēng))量從Q2減小到Q1,揚程(風(fēng)壓)從HA移到HC。
圖1 水泵(風(fēng)機)的H-Q關(guān)系曲線
圖2為水泵(風(fēng)機)的P-Q的關(guān)系曲線。由圖2可以看出,流(風(fēng))量Q1時,采用閥門(擋板)控制的功率為PB。采用變頻調(diào)速控制的功率為 PC。ΔP=PB-PC就是節(jié)省的功率。
圖2 為水泵(風(fēng)機)的P-Q的關(guān)系曲線
如果不計風(fēng)機的效率η,則采用閥門(擋板)時的功率消耗在圖中由面積OHBBQ1所代表,而采用調(diào)速控制時的功率消耗由面積OHCCQ1所代表,后者較前者面積相差為HCHBBC,即采用調(diào)速控制流(風(fēng))量比采用閥門(擋板)控制可節(jié)約能量。
2 水泵、風(fēng)機的節(jié)能計算和分析
通常轉(zhuǎn)速n與頻率f成正比,若將電動機的運行頻率由原來的50Hz降至40Hz時,其實際轉(zhuǎn)速則降為額定轉(zhuǎn)速的80%,即實際轉(zhuǎn)速nsn和額定轉(zhuǎn)速nn:nsn=(■)nn=0.4nn。設(shè)K為電機過載系數(shù),則電動機額定功率Pn=Kn■■。因此電動機運行在40Hz時,實際功率為:
Psn=Kn■■=K(0.4nn)3=0.064Kn■■=0.064Pn
節(jié)能率 =■=■=■=93.6%
表1 電動機節(jié)能率
供熱公司勝利鍋爐房將電動機改為變頻調(diào)速,其中:
表2 補水泵電動機在定速和變速不同情況下測出的數(shù)據(jù)
根據(jù)表2的數(shù)據(jù),一個采暖期按190天計算,工業(yè)電費單價為0.37元/kWh。加裝變頻器后補水泵電動機節(jié)約電費:
(11-1.73)×24×190×0.37=15640.344元
表3 鼓風(fēng)機電動機在定速和變速不同情況下測出的數(shù)據(jù)
根據(jù)表3的數(shù)據(jù),勝利車間有5臺鼓風(fēng)機電動機。一個采暖期按190天計算,工業(yè)電費單價為0.37元/kWh。加裝變頻器后鼓風(fēng)機電動機節(jié)約電費:
(18.5-3.95)×24×190×0.37×5=122743.8元
表4 引風(fēng)機電動機在定速和變速不同情況下測出的數(shù)據(jù)
根據(jù)表4的數(shù)據(jù),勝利車間有5臺鼓風(fēng)機電動機。一個采暖期按190天計算,工業(yè)電費單價為0.37元/kWh。加裝變頻器后引風(fēng)機電動機節(jié)約電費:
(37-32.9)×24×190×0.37×5=34587.6元
綜上所述,勝利車間安裝變頻后,一個保溫期合計節(jié)約電費:
15640.344+122743.8+34587.6=172971.744元
節(jié)能效果明顯。
通過上述分析和實際應(yīng)用,鍋爐水泵、風(fēng)機采用變頻調(diào)速后具有以下優(yōu)點。
(1)水泵、風(fēng)機的電動機工作電流下降,溫升明顯下降,同時減少了機械磨損,維修工作量大大減少。
(2)保護功能可靠,消除了電動機因過載或單相運行而燒壞的現(xiàn)象,延長了使用壽命,能長期穩(wěn)定運行。
(3)電動機實現(xiàn)軟起動,實現(xiàn)平滑地?zé)o級調(diào)速,精度高,調(diào)速范圍寬(0-100%)。頻率變化范圍大(O-50Hz)。效率可高達(90%-95%)以上。減小了對電網(wǎng)的沖擊。
(4)安裝容易,調(diào)試方便,操作簡便,維護量小。
(5)節(jié)能省電,燃煤效率提高。
(6)變頻器可采用軟件與計算機可編程控制器聯(lián)機控制的功能,容易實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動控制。
3 結(jié)束語
引進變頻器可以實現(xiàn)能源的有效利用,避免過多的能源消耗。使用變頻器節(jié)能主要是通過改變電動機的轉(zhuǎn)速實現(xiàn)流量和壓力的控制,來降低管道阻力,減少了閥門半開的能源損失。其次變頻狀態(tài)下的水泵(風(fēng)機)運行轉(zhuǎn)速明顯低于工頻電源之下,這樣能盡量減少由于摩擦帶來的電力損耗。最后變頻技術(shù)是一種先進的現(xiàn)代自動化技術(shù),自動化的運行能增加電力運行的可靠性,節(jié)省人力投入,從而實現(xiàn)了成本的節(jié)約。
【參考文獻】
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變頻器技術(shù)論文篇二
變頻器控制技術(shù)
摘要:本文對傳統(tǒng)I/O的變頻器控制技術(shù)在實際運用中所存在的弊端、以及以Rockwell Automation為基礎(chǔ)而創(chuàng)造的現(xiàn)場總線技術(shù)做出了分析,闡述了在變頻器系統(tǒng)中,控制設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)的方法。對3層網(wǎng)絡(luò)平臺其中包括信息層、設(shè)備層以及控制和自動化層的建設(shè)方案進行了討論,并且監(jiān)控變頻器網(wǎng)絡(luò)的軟件也在RSView32環(huán)境下成功編制,現(xiàn)場總線的變頻器控制技術(shù)也得到實現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:變頻器控制技術(shù);現(xiàn)場總線;傳統(tǒng)I/O;分析
傳統(tǒng)的變頻器控制技術(shù)是以I/O方式為基礎(chǔ),在控制器以及變頻器的I/O端口上以功能需求來進行控制線的相應(yīng)連接。傳統(tǒng)的I/O控制方法功能較為單一,布線也較為繁瑣,并且可靠性和通信效率也不高,在工業(yè)拖動現(xiàn)場時也存在較多的障礙,不利于工業(yè)拖動的現(xiàn)場。而現(xiàn)場總線的變頻器控制技術(shù)則在技術(shù)上實現(xiàn)創(chuàng)新,現(xiàn)場總線是一項新技術(shù),其順應(yīng)了工業(yè)控制系統(tǒng)以及信息技術(shù)智能化、分散化。在變頻器控制以現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)的系統(tǒng)中,一條總線電纜便可完成變頻器及控制器的全部通信,與上層網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,實現(xiàn)了更加高效、智能以及全面的監(jiān)控,也實現(xiàn)了更加高速的監(jiān)控。信息系統(tǒng)集成在企業(yè)級別中的實施也更加便捷。
一、傳統(tǒng)I/O技術(shù)于變頻器控制的弊端
在變頻器控制中本機控制是最為簡單的,也稱作面板控制。在進行變速、啟動、點動、以及復(fù)位、停止的控制時,面板控制是通過變頻器的鍵盤來進行的,鍵盤在控制面板上。雖然方法較為簡單,也需要變頻器控制面板有專人負責(zé)控制,面板控制效率較低,功能也較為簡單,外部功能開關(guān)也可以用PLC控制器來進行控制,相關(guān)邏輯也得以實現(xiàn),對變頻器I/O端子進行輸出,對變頻器進行控制。并進行PLC編程用以不同功能的實行,其功能包括輸入其他各種和外部故障的信號以及多級變速控制。
變頻器的控制方法以I/O端口作為基礎(chǔ),在進行功能的擴展時,則只能采取較為簡單的擴展,也難以改善傳統(tǒng)I/O變頻器控制方法所存在的缺點。工業(yè)拖動現(xiàn)場隨著時代在發(fā)展,傳統(tǒng)I/O技術(shù)已不能適應(yīng)現(xiàn)代的施工要求。而現(xiàn)場總線技術(shù)作為新技術(shù),在信息傳輸中只需要一條總線電纜,便可以實現(xiàn)傳輸所有信息,現(xiàn)場總線技術(shù)在維修成本、布線成本以及調(diào)試成本上也極大的降低了,并且全數(shù)字化,通信速度快和結(jié)構(gòu)開放互連,現(xiàn)場總線控制技術(shù)的效率也較高。
二、以現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)的變頻器控制系統(tǒng)
(一)以設(shè)備層為基礎(chǔ)的變頻器控制系統(tǒng)
3層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體系是Rockwell對現(xiàn)場總線提出的標準之一,其組成包括了信息層、設(shè)備層以及控制和自動化層。其中,設(shè)備層是以現(xiàn)場總線技術(shù)工業(yè)標準為基礎(chǔ)來進行網(wǎng)絡(luò)開放,起到高層設(shè)備和底層工業(yè)裝置的連接作用,高層設(shè)備則包括了計算器以及PLC控制器等,底層工業(yè)裝置則包括了傳感器、開關(guān)、以及拖動裝置,還包括了閥門等。設(shè)備層采用的供電方式是總線供電,網(wǎng)絡(luò)的電纜結(jié)構(gòu)采用主干線結(jié)構(gòu)和支線結(jié)構(gòu),并對本質(zhì)安全技術(shù)進行提供,通信采用用戶模式和生產(chǎn)者模式,在網(wǎng)絡(luò)通信效率上較為優(yōu)異,提供了兩種報文類型,包括顯示報文和I/O報文。
變頻器控制以設(shè)備層為基礎(chǔ),其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括了,裝有組態(tài)軟件的一臺RSlinx,并將其接入到設(shè)備層的總線之上,監(jiān)控軟件RSView32以及PLC編程軟件RSlogix500的計算機,RSNetworx,與設(shè)備層相連的接口使用1770-KFD,而設(shè)備層與6臺AB1336Plusll變頻器則使用設(shè)備層通信模塊1203-GK5來連接,網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備使用MicroLogix1500PLC控制器,對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息的獲取則使用掃描模塊1769-SDN來進行,監(jiān)測設(shè)備和控制設(shè)備。
連接現(xiàn)場設(shè)備和PLC,是以掃描模塊1769-SDN作為接口,用作設(shè)備數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換以及設(shè)備數(shù)據(jù)采樣。在運行包含SDN的PLC處理器中,SDN對設(shè)備進行了依次掃描,采樣參數(shù),并對數(shù)據(jù)格式進行了轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成PLC能夠接受的數(shù)據(jù)格式,進而使PLC處理器能夠進行讀取,經(jīng)PLC處理器進行處理,對其輸出數(shù)據(jù)也進行了轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成不同種類的設(shè)備能接受的格式。
變頻器數(shù)據(jù)通信以及PCL數(shù)據(jù)通信的實現(xiàn)可以通過映射的方式來進行,Word 0至9 共10個字包括在接口定義格式之中,其中使用通信模塊將Word 0和Word 直接輸送至變頻器,將其固化為變頻器頻率狀態(tài)(或設(shè)定值)以及邏輯狀態(tài)(或命令)。在進行映射的輸出時,Word 0包含了系統(tǒng)的停止、故障復(fù)位和啟動控制位以及系統(tǒng)的正反向、頻率源和減速等控制位,設(shè)定工作頻率則由Word1進行存放。在進行映射輸出時,Word 0則反饋給PLC變頻器狀態(tài)信息,包括了變頻器運行、使能和出錯狀態(tài)信息以及變頻器達速、加減速狀態(tài)信息,實際工作頻率則由Word 1 進行存放。而Word 2至Word 9共8個字的通信內(nèi)容設(shè)定則是以用戶需求來進行,變頻器中的DataIn/Out A至DataIn/Out D則與通信模塊中的Datalink A至Datalink D相對應(yīng),常用的變頻器監(jiān)控參數(shù)設(shè)定至DataIn/Out之上,包括了故障代碼、實際輸出和加減速時間,以及電流電壓和多個預(yù)置頻率等。分別占用其中(Word 2至Word 9)一個字映射至掃描器。Word 1與Word 0相結(jié)合,使PLC實現(xiàn)監(jiān)控變頻器的大部分功能。
(二) Rockwell 3層網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺
ControlNet作為中間層于3層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,具有高速確定性,也是開放型網(wǎng)絡(luò),其能夠滿足的要求較多,包括了連接PLC處理器,計算機和I/O用要求以及其他智能設(shè)備、操作員界面應(yīng)用的要求,并且滿足要求的高信息吞吐量和實時。經(jīng)使用用戶模式和生產(chǎn)者模式,控制網(wǎng)絡(luò)具備對等網(wǎng)絡(luò)功能和I/O網(wǎng)絡(luò)功能,并且提供其高速性能。EtherNet通過工業(yè)以太網(wǎng)的使用,集成信息管理和控制系統(tǒng),利用以太網(wǎng)監(jiān)控生產(chǎn)場信息,包括了用于監(jiān)控的工業(yè)PC工作站和PLC生產(chǎn)現(xiàn)場信息,還包括了可在計算機系統(tǒng)進行存取的ControlNet生產(chǎn)現(xiàn)場信息和DeviceNet生產(chǎn)現(xiàn)場信息,進而實現(xiàn)工廠級的統(tǒng)計質(zhì)量控制、計劃管理和生產(chǎn)流程的進行,以及實現(xiàn)物料跟蹤、監(jiān)視控制和遠程設(shè)備維護的進行。
基于DeviceNet平臺建立的Rockwell 3層網(wǎng)絡(luò)對系統(tǒng)的集成更加的全面, ControlnNet與DeviceNet的連接可通過ControlLogix來實現(xiàn),并且可接入至其網(wǎng)絡(luò)適配器。DeviceNet節(jié)點掃描模塊使用1756-DNB,ControlnNet節(jié)點掃描模塊使用1756-CNB。兩者中的ControlLogix、PL以及計算機與最高層EtherNet的連接則可使用以太網(wǎng)模塊或者使用網(wǎng)卡來進行。經(jīng)掃描器,在該層運行的計算機工作站可實現(xiàn)整個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的掃描和管理,對設(shè)備層生產(chǎn)現(xiàn)場信息以及控制層生產(chǎn)現(xiàn)場信息進行存取,實現(xiàn)全方位信息調(diào)度以及集成的企業(yè)級運行,并在連接InterNet相連接時更為便捷。
(三)監(jiān)控平臺
對于監(jiān)控變頻器網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)的實現(xiàn),可使用以RSView32軟件為基礎(chǔ)的計算機監(jiān)控,或者使用PanelView人機界面來實現(xiàn)。RSView32可以與控制器實現(xiàn)通信功能,其中控制器的系列包括了與MicroLogix、PLC-5以及SLC500。還能與ControlLogix實現(xiàn)通信,并且網(wǎng)絡(luò)層次也可以使用兩種,包括ControlNet和DeviceNet。平臺移植于連接兩種計算機之間也更為便捷,網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)種類進行驅(qū)動器種類的選擇。系統(tǒng)的多機同步控制、全部監(jiān)控以及單機控制的集成是由總監(jiān)控臺來實現(xiàn),而單獨對每一臺變頻器進行控制可由各分控臺來實現(xiàn)。
參考文獻
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